1設(shè)備現(xiàn)狀我廠有兩路35kv電源,經(jīng)容量為16000kva的變壓器降壓后變?yōu)?kv,通過017變電所對(duì)全廠濁環(huán)泵站、集中泵站、二次平流池、漩流池高壓除鱗水等水系統(tǒng)設(shè)備供電,為全廠提供風(fēng)、水、油、氣。漩流池水泵站用于將主軋線的廢水返回到二次平流,作為水的再循環(huán),該系統(tǒng)工作的好壞將直接影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行,主要體現(xiàn)在一旦出現(xiàn)故障,軋線的廢水將不能外排,直接威脅我廠的地下油庫、液壓站、電磁站的安全,在1995年9月7日因漩流池操作人員的失誤造成水淹漩流池事故,致使四十多臺(tái)電機(jī)返廠檢修,全廠停產(chǎn)三天,造成極大的經(jīng)濟(jì)損失。
漩流池水泵采用的是傳統(tǒng)的高壓控制系統(tǒng),即是利用繼電器之間的邏輯關(guān)系實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的保護(hù)、控制和操作在控制系統(tǒng)中,采用專用萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)控制高壓開關(guān)的分、合閘功能,繼電邏輯控制繁瑣,邏輯關(guān)系復(fù)雜,接線不規(guī)范,線號(hào)混亂,節(jié)點(diǎn)多,實(shí)際與圖紙不符,因而故障頻繁,查找很困難,處理時(shí)間長,給維護(hù)工作造成了極大的不便由于操作次數(shù)頻繁,損壞率高,使用壽命短,加上操作不當(dāng)而合不上閘的事時(shí)有發(fā)生,控制回路的輔助點(diǎn)過多,一個(gè)點(diǎn)不好使或接觸不良,都會(huì)影響正常操作和運(yùn)行。
2改造方案通過幾年的設(shè)備運(yùn)行分析和對(duì)設(shè)備性能的掌握,結(jié)合如何提高設(shè)備的開動(dòng)率和可靠性,決定對(duì)我廠漩流池水泵站控制系統(tǒng)進(jìn)行改造根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的運(yùn)行情況和90~ 30programlogiccontrol的使用經(jīng)驗(yàn),在高壓控制系統(tǒng)使用90~ 30plc控制,完全可以實(shí)現(xiàn)原控制系統(tǒng)的全部功能,并能對(duì)原系統(tǒng)中不可靠的方面加以完善,減少故障的發(fā)生取消原繼電邏輯控制方式,所有開關(guān)量信號(hào)及指示全部引入plc,原繼電邏輯控制系統(tǒng)由plc程序控制實(shí)現(xiàn),減少外部接點(diǎn)和接線,分、合閘操作采用按鈕操作。保留原測(cè)量回路和中央報(bào)警回路。
在中控室新增設(shè)一plc柜,使用獨(dú)立開關(guān),從中控室6k交流屏引一路獨(dú)立控制的380v交流電源,通過隔離變壓器提供220v交流電源,供cpu等使甩220v直流操作電源引自中控室蓄電池直流系統(tǒng),采用獨(dú)立開關(guān),確保系統(tǒng)電源的穩(wěn)定可靠重新敷設(shè)集中操作臺(tái)到機(jī)旁的控制電纜,新增設(shè)高壓開關(guān)柜到plc柜和從plc柜到集中操作臺(tái)的控制電纜為保證信號(hào)可靠,控制電纜采用通訊屏蔽電纜。
漩流池改造三臺(tái)高壓泵共用一套pc,采用9ch30plc控制,共七塊模塊,輸入模塊三塊,每一臺(tái)泵單獨(dú)一個(gè)模塊,均采用ic693mdl241型號(hào)的模塊,輸出模塊四塊,信號(hào)顯示在前,控制指示在后,故障信號(hào)顯示單獨(dú)一個(gè)模塊,采用ic693mdl645和ic63mdl931型號(hào)的模塊,合閘控制單獨(dú)使用一塊模塊,輸出信號(hào)均使用代保險(xiǎn)的端子,便于控制和保護(hù)pc通道,見表1表具體配置序號(hào)名稱型號(hào)點(diǎn)數(shù)輸入模塊輸出模塊總程序流程圖功能說明防跳控制功能軟件化:取消原高壓控制中的繼電器和繼電器控制,由plc控制軟件程序從中實(shí)現(xiàn)防跳控制,避免了傳統(tǒng)高壓控制中因繼電器或線路問題而導(dǎo)致的不可靠,大大提高了合閘的可靠性,也降低了備品備件和檢修的費(fèi)甩操作簡單化,使用分、合閘時(shí)間控制:傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)中,高壓開關(guān)分、合閘均使用輔助點(diǎn)繁多的萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)。故障機(jī)率因此。將現(xiàn)場(chǎng)操作改為進(jìn)口按鈕控制。在控制程序中增加了對(duì)分、合閘操作中按鈕接通時(shí)間的限制。由plc內(nèi)部軟件時(shí)間程序控制接通時(shí)間。避免分、合閘線圈被燒毀。且減軟件中采用上跳源記憶,使操作簡單化,減少了故障率,維護(hù)工作量小,確保了系統(tǒng)分、合閘的可靠性現(xiàn)場(chǎng)故障再合閘限制:因操作現(xiàn)場(chǎng)離高壓開關(guān)柜距離較遠(yuǎn),有時(shí)現(xiàn)場(chǎng)操作人員不明原因,未與維護(hù)人員聯(lián)系,在故障狀態(tài)下多次合閘,造成設(shè)備失控,為防止現(xiàn)場(chǎng)操作人員在故障狀態(tài)下多次合閘而造成事故擴(kuò)大,在合閘程序中增加了故障鎖定和記憶限制合閘,必須由維護(hù)人員檢查確認(rèn)復(fù)位后,才能再次操作,使設(shè)備隨時(shí)處與可控狀態(tài),避免人為地?cái)U(kuò)大事故。
3實(shí)施1997年年修改造時(shí),在中控室增加一個(gè)plc控制柜,新敷設(shè)從plc柜到高壓開關(guān)柜的電纜,為保證設(shè)備信號(hào)可靠,使用單獨(dú)的接線端子,并更換從集中操作臺(tái)至機(jī)旁操作箱的控制電纜,共用屏蔽電纜500m,調(diào)試試車一次成功漩流池改造使用至今,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠4經(jīng)濟(jì)效益漩流池未改造前,故障率頻繁,平均每月按1.5h故障時(shí)間計(jì)算:改造前年費(fèi)用=12<故障時(shí)間月x作業(yè)率x小時(shí)產(chǎn)量x噸鋼費(fèi)用元)進(jìn)行技術(shù)改造后,故障率大大降低,現(xiàn)在平均半年才有0.5h故障時(shí)間,依此計(jì)算:改造后年費(fèi)用=2<因此,此項(xiàng)改造至少每年可為廠節(jié)約54萬元。
5結(jié)論漩流池高壓控制系統(tǒng)plc改造后,提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性,故障率備品備件及檢修費(fèi)用大大減少,同時(shí)故障查找簡單明了,縮短了處理問題的時(shí)間,也減少了維護(hù)人員的工作量,而且使操作方法簡單化。
plc控制在高壓系統(tǒng)中的應(yīng)用,使設(shè)備控制得到升級(jí),為今后在控制系統(tǒng)中增加相關(guān)連鎖提供了方便,也為進(jìn)一步升級(jí)提供了基礎(chǔ)同時(shí)更為今后在高壓控制系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用計(jì)算機(jī)控制提供了依據(jù)。
(上接第53頁)的熱工制度的制定和實(shí)現(xiàn)表1主要測(cè)試指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)冷裝熱裝混裝小時(shí)產(chǎn)量爐底強(qiáng)度(kg/m2.h)供熱強(qiáng)度單位燃耗全爐熱效率爐膛熱效率6結(jié)論dcs控制系統(tǒng)的采用是加熱爐控制、發(fā)展的必然趨勢(shì),是加熱爐節(jié)能的主要手段和硬件保證。
助燃空氣溫度的提高及避免熱風(fēng)放散是加熱爐節(jié)能的工作主攻方向。
優(yōu)化并實(shí)施符合自身特性的熱工制度和停軋降溫制度是加熱爐節(jié)能的不可缺少的技術(shù)指南熱送熱裝率的提高是加熱爐管理和技術(shù)節(jié)能的重要途徑










